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机床参考点报警类故障维修案例

浏览次数:15次 发布日期:2025-11-26

今科技术/转摘

例1.回参考点出现超程报警的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0M的加工中心,在开机手动回参考点的过程中,出现超程报警。

分析及处理过程:经了解,该机床为用户新添设备,操作人员未进行过系统的培训,在开机后,未将工作台移出参考点减速区域之外,即开始了回参考点动作,造成了机床的越位。在退出超程保护后,手动移动工作台,移出参考点减速区后,重新回参考点,机床恢复正常。

例2.回参考点后机床无法继续操作的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0M的数控机床,在回参考点时发现:机床在参考点位置停止后,参考点指示灯不亮,机床无法进行下一步操作。机床关机后,又可手动操作,回参考点后上述现象又出现。

分析及处理过程:根据以上现象判断,机床回参考点动作属于正常。考虑到机床已在参考点附近停止运动,因此,初步判断其原因可能是参考点定位精度未达到规定的要求所引起的。通过机床的诊断功能,在诊断页面下对系统的“位置跟随误差”(DGN800~802)进行了检查,发现机床的Y轴的跟踪误差超过了定位精度的允许范围。经调整伺服驱动器的“偏移”电位器,使“位置跟随误差”DGN800-802的值接近“0”后,机床恢复正常工作。

例3.参考点位置不稳定的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0系统的数控机床,回参考点动作正常,但参考点位置随机性大,每次定位都有不同的值。

分析及处理过程:由于机床回参考点动作正常,证明机床回参考点功能有效。进一步检查发现,参考点位置虽然每次都在变化,但却总是处在参考点减速挡块放开后的位置上。因此,可以初步判定故障的原因是由于脉冲编码器“零脉冲”不良或丝杠与电动机间的连接不良引起的故障。

为确认问题的原因,鉴于故障机床伺服系统为半闭环结构,维修时脱开了电动机与丝杆间的联轴器,并通过手动压参考点减速挡块,进行回参考点试验;多次试验发现,每次回参考点完成后,电动机总是停在某一固定的角度上。

以上证明,脉冲编码器“零脉冲”无故障,问题的原因应在电动机与丝杠的连接上。仔细检查发现,该故障是由于丝杆与联轴器间的弹性胀套配合间隙过大,产生联接松动:修整胀套,重新安装后机床恢复正常。

例4.参考点发生整螺距偏移的故障维修

故障现象:某配套FANUCOM的数控铣床,在批量加工零件时,某天加工的零件产生批量报废。分析及处理过程:经对工件进行测量,发现零件的全部尺寸相对位置都正确,但X轴的全部坐标值都相差了整整10mm。分析原因,导致X轴尺寸整螺距偏移(该轴的螺距是10mm)的原因是由于参考点位置偏移引起的。

对于大部分系统,参考点一般设定于参考点减速挡铁放开后的第一个编程器的“零脉冲”上;若参考点减速挡块放开时刻,编码器恰巧在零脉冲附近,由于减速开关动作的随机性误差,可能使参考点位置发生1个整螺距的偏移。这一故障在使用小螺距滚珠丝杠的场合特别容易发生。

对于此类故障,只要重新调整参考点减速挡块位置,使得挡块放开点与“零脉冲”位置相差在半个螺距左右,机床即可恢复正常工作。本机床经以上处理后,故障排除,机床恢复正常,全部零件加工正确。

例5.参考点减速信号不良引起的故障维修

故障现象:某配套FANUC llM的加工中心,在回参考点过程中,发生超程报警。

分析及处理过程:经检查,发现该机床在“回参考点减速”挡块压上后,坐标轴无减速动作,由此判断故障原因应在减速信号上。通过系统的诊断显示,发现该信号的状态在“回参考点减速”挡块压上/松开后,均无变化。

对照原理图检查线路,最终确认该轴的“回参考点减速”开关由于切削液的侵入而损坏;更换开关后,机床恢复正常。

例6.伺服电动机重新安装后引起的回参考点故障维修

故障现象:某配套SIEMENS 802D的数控铣床,在用户首次开机时,在回参考点的过程中出现超程报警。

分析及处理过程:经了解,该机床是在重新安装后的第一次开机,且在机床搬送过程中拆下了Z轴电动机,并对电动机进行了重新安装。

分析原因,判断机床在搬送过程中,由于Z轴(主轴箱)位置产生了移动,使得电动机与丝杆间的相对联接位置发生了变化,导致参考点偏离了原来的位置,引起了Z轴超程报警。在退出超程保护后,经重新调整参考点偏置值,机床恢复正常。

例7.减速挡块固定不良引起回参考点超程的故障维修

故障现象:某配套SIEMENS 810M的加工中心,在回参考点的过程中,发生超程报警。

分析及处理过程:经检查,发现该机床的回参考点减速挡块放开位置,处在机床行程极限开关之后,与系统回参考点设置要求不符。机床参考点减速挡块尚未脱开,超程保护信号已经发出,导致了机床超程报警。

进一步检查发现,该挡块未可靠固定于卡轨内,在开关与挡块长期接触后,位置产生了移动,导致了超程报警。重新固定挡块后,机床恢复正常。

例8.偶然因素引起参考点发生整螺距偏移的故障维修

故障现象:某配套SIEMENS 802D的数控铣床,在停机后重新起动机床,发现零件Y方向的定位位置产生了整螺距偏移。

分析及处理过程:原因分析同上例,初步判断其原因是由于参考点位置偏移引起的。但检查参考点减速挡块,发现安装位置正确、固定可靠。重新回参考点多次,Y方向的定位位置都正确,故其故障原因与参考点减速挡块的安装无关。

经认真检查,发现该轴行程开关上有较多的铁屑,由此判断参考点减速挡块的误动作是由于偶然性铁屑干涉所引起的。维修时在参考点减速开关上增加了防护后,机床恢复正常工作,并从此再无此现象出现。

例9.回参考点不到位的故障维修

故障现象:某配套SIEMENS 810M的数控机床,在回参考点时发现:机床在参考点位置停止后,“未到位”灯不熄灭,机床无法进行下一步操作:机床关机后,又可手动操作,回参考点后上述现象又出现。

分析及处理过程:分析过程同上例。通过机床的诊断功能〖DIAGNOS〗,在轴诊断〖SERVICEAXIS〗页面下对系统各坐标轴的“位置跟随误差”进行了检查,发现机床Z轴的跟踪误差超过了定位精度的允许范围。由于SIEMENS 810系统可以进行自动漂移补偿,其操作方法如下:

1)按系统软功能键〖DIAGNOS〗,并进行系统软功能键扩展。

2)按系统软功能键〖NC-MD〗。

3)按系统软功能键〖AXIS-MDl〗。

4)调整光标,定位于参数NC-MD2722

5)按操作面板上的程序编辑“修改”键,系统对Z轴进行自动漂移补偿。

经自动漂移补偿,使“位置跟随误差”的值接近“0”后,机床恢复正常工作。

例10.FANUC 6M回参考点时发生ALM091报警的维修

故障现象:某配套FANUC 6M的卧式加工中心,在回参考点时发生ALM091报警。

分析及处理过程:FANUC 6M发生“ALM091”的含义是“脉冲编码器同步出错”,在FANUC 6M中可能的原因有以下两个方面:

1)编码器“零脉冲”不良。

2)回参考点时位置跟随误差值小于128μm

维修时对回参考点的跟随误差(诊断参数DGN800)进行了检查,检查发现此值为200μm左右,达到了规定的值。进一步检查该机床的位置环增益为16.67 S-1,回参考点速度设置为200mm/min,属于正常范围,因此初步排除了参数设定的原因。可能的原因是脉冲编码器“零脉冲”不良。

经测量,在电动机侧,编码器电源(+5V电压)只有+4.5V左右,但伺服单元上的+5V电压正确。因此,可能的原因是线路压降过大而导致的编码器电压过低。进一步检查发现,编码器连接电缆的+5V电源线中只有一根可靠连接,其余3根虚焊脱落:经重新连接后,机床恢复正常。

例11.更换编码器后出现参考点位置不稳定的故障维修

故障现象:某配套FANUC 6M的立式加工中心,在更换编码器后,回参考点时出现参考点位置不稳定,定位精度差的故障。

分析及处理过程:原因分析过程同上例。经检查发现该机床有关参数设置均正确无误,编码器+5V电压正常,编码器全部线路焊接可靠,机床手轮及增量进给值均正确无误,故排除了参数设置与连接问题。

考虑到该编码器已进行更换,维修时,利用示波器对该编码器的零位脉冲进行了测量,最后检查出原因是:编码器的“零脉冲”Z和 的输出端引脚与原编码器的插脚正巧相反,使得编码器的“零脉冲”Z信号总是为“1”(只有在“零位”的瞬间为“0”)。因此,机床只要减速挡块放开,“零脉冲”就已经存在,参考点的定位精度完全决定于减速挡块的精度;从而导致了参考点位置不稳定,定位精度差的故障。经更换Z和 信号后,机床随即恢复了正常。

例12.故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,在X轴回参考点时,CNC显示PS200报警。

分析及处理过程:检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,因此,初步判定故障是由于“零脉冲”不良引起的。

分析实际机床,该机床采用的是全闭环结构,测量系统使用的是Heidenhain公司生产的光栅尺。为了尽快确定故障部位,维修时将X、Y的光栅尺前置放大器(EXE601)进行了互换。开机试验,X轴回参考点正常,由此确认故障是由于光栅尺前置放大器EXE601不良引起的;拆下EXE601进行修复后,机床恢复正常工作(有关Heidenhain光栅尺的原理与维修,可以参见本书第6章第6.4.5节的有关内容)

例13.故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,在X轴回参考点时,CNC显示PS200报警。

分析及处理过程:机床同前,检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,初步判定故障是由于“零脉冲”不良引起的。

由于机床使用了Heidenhain光栅,通过更换EXE601前置放大器, 故障仍然不变,由此确认故障是由于光栅尺不良引起的。

拆下光栅尺检查,发现该光栅尺由于使用时间较长,内部光栅尺已被污染,重新清洗处理,经测试确认光栅输出信号恢复后,重新安装光栅尺,故障排除,机床恢复正常。

例14.屏蔽线不良引起参考点不稳定的故障维修

故障现象:某配套FAGOR 8030的立式加工中心,在回参考点时出现参考点位置不稳定,参考点定位精度差的故障。

分析及处理过程:经检查该机床在手动方式下工作正常,参考点减速速度、位置环增益设置正确,测量编码器+5V电压正常,回参考点的动作过程正确。因此,可以初步判定故障是由于编码器零位脉冲受到干扰而引起的。

进一步检查发现,该轴编码器连接电缆的屏蔽线脱落,重新连接后,参考点定位恢复稳定,定位精度达到原机床要求。

维修体会与维修要点:

脉冲编码器同步出错,可能的原因是:编码器零位脉冲不良或回参考点速度太低。由于参考点零位脉冲检查需要有示波器进行,维修时一般可以先检查回参考点速度和位置增益的设置,并确认系统的位置跟随误差值在128μm以上。

在参数设置正确时,可能的原因为“零脉冲”信号不良。由于零位脉冲的信号脉宽较窄,它对干扰十分敏感,因此必须针对以下几方面进行检查:

1)编码器的供电电压必须在+5V±0.2V的范围内,当小于4.75V时,将会引起“零脉冲”的输出干扰。

2)编码器反馈的屏蔽线必须可靠连接,并尽可能使位置反馈电缆远离干扰源与动力线路。

3)编码器本身的“零脉冲”输出必须正确,满足系统对零位脉冲的要求。

4)参考点减速开关所使用的电源必须平稳,不允许有大的脉动。

例15.回参考点速度设定不当引起的故障维修

故障现象:某配套FANUC llM的卧式加工中心,在回参考点时发生PS200报警。

分析及处理过程:FANUC llM的PS200报警的含义与FANUC 6M的ALM091报警相似,因此分析过程同前述。检查诊断参数(DGN3000),发现回参考点时,位置偏差其值为20μm左右,系统的Kv设置为16.67S-l,属于正常范围。

但进一步检查发现,参数FL(PRMl425)的设定为20mm/in,此值显然太小。对照其余轴,该参数为200,查明故障原因是操作者在恢复参数时输入错误而引起的,更改为200后,机床恢复正常。

例16.软件限位设定不当引起的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0MD系统的立式加工中心,回参考点过程中出现ALM520和Y轴过行程报警。

分析及处理过程:经检查,机床“回参考点减速”开关以及CNC的信号输入均正常,因此初步分析原因是由于参数设定不当引起的故障。

仔细观察Y轴回参考点动作过程,发现“回参考点减速”开关未压到,CNC就出现了ALM520报警,ALM520报警的意义是:机床到达“软件限位”位置,即机床移动距离值超过了系统参数设定的软件行程极限值。此类故障可以通过重新设定参数进行解决,处理方法如下:

1)将机床运动到正常位置,进行手动回参考点,并利用手动方式压上“回参考点减速”开关,进行回参考点,验证回参考点动作的正确性。

2)在回参考点动作确认正确后,通过MDI/CRT面板,修改软件限位参数(为了方便可以直接将其改为最大值±99999999)。

3)再次执行正常的手动回参考点操作,机床到达参考点定位停止。

4)恢复软件限位参数(由±99999999改回原参数值)。

5)再次执行正常的手动回参考点操作,机床动作正常,报警消除。

例17.参数设定不当引起的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0TD系统的数控车床,在执行回参考点动作时,出现位置不准的故障。

分析与处理过程:由于机床回参考点动作过程正常,但实际参考点位置每次都不同,出现此类故障,通常与系统的参数设定、编码器以及编码器与丝杠间的连接等方面原因有关。

在本机床上,经互换伺服电动机确认编码器以及编码器与丝杠间的连接可靠。

检查系统的参数设定,在伺服参数页面下检查参考计数器容量(Ref counter),发现其值设置与实际机床不符,导致参考点位置的不正确。设定正确的参数后,机床恢复正常。

例18.YASKAWA J50M系统出现ALM231、232、233报警的维修

故障现象:某配套YASKAWA J50M系统的加工中心,在机床重新调整后,执行回参考点动作时,系统出现ALM231、232、233报警。

分析与处理过程:YASKAWA J50M系统出现ALM231、232、233报警的含义是参考点返回区域错误,此报警一般与系统的参数设定有关。

在现场了解机床的调整情况后,得知机床调整时为了改变参考点位置,对系统参数#6304~#6307#6480~#6483进行了调整。检查以上参数实际设定,发现#6304~#6307被设定为“0”,引起了以上故障。

重新设定系统参数#6304-#6307为1000后,通过改变其他参数调整机床参考点,机床报警消失,恢复正常工作。